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宏电铁合金铬铁降本降耗技术攻关取得突破
来原:网络
成本升高、指标“恶化”、效益下降……受原料价格、装备水平等因素影响,宏兴股份宏电铁合金公司高碳铬铁生产“困难重重”。立足生产实际,该公司大力攻关制约高碳铬铁生产的技术难题,解决铬矿经济配料与工艺匹配等问题,高碳铬铁指标持续进步,各类单耗降低明显,生产成本进一步降低。

成本升高、指标“恶化”、效益下降……受原料价格、装备水平等因素影响,宏兴股份宏电铁合金公司高碳铬铁生产“困难重重”。立足生产实际,该公司大力攻关制约高碳铬铁生产的技术难题,解决铬矿经济配料与工艺匹配等问题,高碳铬铁指标持续进步,各类单耗降低明显,生产成本进一步降低。

针对矿种冶炼性能不匹配的问题,技术团队建立新模型,引进津巴布韦铬矿。该矿矿性虽然与南非系列一样,均属易熔难还原铬矿,但矿粒度均匀、镁铝比高,能够有效改善炉料结构和渣型结构,而且性价比高,符合经济配料要求。通过优化现有配料结构,南非系列配比由65%提升至74%,降低了高价主流铬矿配比,配比由22%降低至目前最低8%,主流矿配比实现了历史性突破。同时,根据冶炼工艺及合金质量情况,在合金磷富余时组织配加低价兰炭,降低高价冶金焦用量,综合燃料成本持续降低;引进蛇纹石,既不会过多增加配料成本又能到达提升镁铝比、改善渣型的作用,每批配加70kg左右即可将镁铝比提高1.35倍。通过一系列措施的实施,物料熔化与还原趋于平衡,在相同产量下,矿热炉日吃料批数降低8—10批。

在匹配矿种冶炼性能的同时,技术团队潜心研究,优化焦炭粒级,促进电极下插及耗电量提升,解决了焦炭粒度过大且粒级单一问题;改进电极工艺,解决了8号炉电极直径增大致使烧结质量差、电极故障多发的问题;开展低渣比冶炼攻关,降低渣量,解决了水冲渣能力与渣量不匹配问题。

不仅如此,技术人员调整除尘灰压球工艺,有效改善了压球质量,降低了压球入炉粉化率,在回收除尘灰中铬元素的同时,解决了固废堆存问题;成功运用低渣比冶炼技术及自动沉料工艺,提高了高碳铬铁冶炼水平,尤其是自动沉料工艺的运用,为后续矿热炉走向大型化、密闭化进行技术储备。

“通过技术攻关,高碳铬铁冶炼工艺技术取得实质性突破。”曾仁福说,经过数据对比分析,2021年,相同口径下,铬铁生产成本同比降低53.75元/吨以上;平均50基冶炼电耗同比降低58.6kWh/t,其中年度内最优达到3104.5kWh/t,达到同条件下生产企业中的先进水平;平均回收率同比升高5.89个百分点,其中年度内最优达到88.68%,优于同条件下生产企业的先进水平。